使用的啤酒過濾設備的
無殘液燭式過濾器。從進一年的使用了解,感覺它的優(yōu)點確實很多,其一:濾程長濾酒量多;其二:節(jié)約成本,濾酒土耗較低,相對與紙板過濾機它又省過濾紙板;酒損較低;其三:濾機的微生物較容易控制;其四:勞動強度大幅度降低。
以前也使用過無殘液燭式過濾器,但設備配置簡單,核心裝置過濾燭棒結構不同,從而導致使用和維護有較大區(qū)別。
剛試生產(chǎn)期間廠家技術人員帶調試設備和培訓操作員工,由于初期生產(chǎn)量較小濾酒少也沒有發(fā)現(xiàn)其優(yōu)點,廠家技術人員短時間培訓完操作員工后就回了公司,隨著啤酒不斷連續(xù)生產(chǎn)逐漸發(fā)現(xiàn)濾機存在的很多問題,表現(xiàn)zui突出的是濾程短,壓差上升較快,酒體質量差,針對現(xiàn)象對過程影響原因的進行了逐一分析。
首先是對員工的操作技能進行分析,由于都是新員工,培訓時間短,操作時間不長,沒有經(jīng)驗,對此車間采取派員工到信陽公司學習的措施,發(fā)現(xiàn)操作方法并無大異,排除了人為操作因素。其次對濾層進行了分析,發(fā)現(xiàn)每次清洗濾機后*次預涂時濾燭下部有掛不上粗土的現(xiàn)象,第二次預涂細土可以預涂上,濾層不均勻,過濾過程觀察濾層很不均勻,底部粗上部細,從而判斷出濾燭局部堵塞的現(xiàn)象,針對濾燭堵塞問題廠家來人多次解決,但沒有取得很好的效果,還是濾程短,濾酒量少,清酒濁度較高,濾機被迫打循環(huán)影響生產(chǎn)。針對堵塞的原因首先判斷是硅藻土的粗細和比例搭配是否有問題,又增加反沖洗空氣儲量,仍未解決問題,后來發(fā)現(xiàn)熱水清洗濾酒時,濾燭縫隙有一層薄薄的水垢,原因水的硬度較高,熱水中小顆粒物不容易去除,導致了濾層堵塞,根據(jù)使用說明用0.2%的HNO3溶液對濾機進行清洗,但效果不佳,后來清洗時在硅藻土調和罐加入2L酸洗劑,添加到濾機循環(huán)30分鐘后取得很好的效果,無殘液燭式過濾器存在的問題終于得到了解決,濾程清酒量超過了設備額定的800KL,達到了1200KL以上,酒體質量也上升了新的飛躍,沒有出現(xiàn)濁酒和懸浮物的現(xiàn)象。
無殘液燭式過濾器維護方面:
1、預涂和添加系統(tǒng)的維護。第二次預涂后預涂泵內(nèi)還存有少量的硅藻土,每次預涂完畢后,多加幾次清水進行第二次、三次預涂…,直到觀察視鏡無明顯渾濁,這樣既可以防止硅藻土沉積在預涂泵內(nèi),容易磨損機械密封,還可以下次預涂前驅趕無殘液燭式過濾器內(nèi)對氣泡使預涂泵內(nèi)硅藻土進入濾機,造成濾燭堵;添加泵也要把內(nèi)部清洗干凈,防止硅藻土磨損內(nèi)部球體造成脫落。
2、濾燭拆開高壓清洗時,要水平或垂直沖洗,防止濾燭彎曲變形;每次堿洗或熱水清洗后用少量的酸洗劑,打小循環(huán)20~30分鐘,消除水垢或堿渣。
對無殘液燭式過濾器使用時還有一些方法和技巧:
一,在濾酒前檢查發(fā)酵液的酵母數(shù),根據(jù)酵母數(shù)的多少決定添加硅藻土量的多少,正常情況下(發(fā)酵液酵母含量2~3×106個/ml以下)硅藻土添加量控制在每小時10千克(粗土),添加泵流量在300升/小時;發(fā)酵液酵母含量5×106個/ml以上時,硅藻土添加量控制在每小時20千克(粗土15Kg,細土5Kg),添加泵流量在400~600升/小時,這樣可以減少濾機內(nèi)的載土量,增加濾程;
二,濾機在長時間打循環(huán)時降低打循環(huán)的流量,一般控制在濾機允許的zui低流量(250hl/h),這樣既可防止高流量、高壓力對濾層的影響,還可以降低電耗;
三,濾機剛開始濾酒時不使用zui大流量而使用80%流量濾酒,這樣使濾層更加均勻,壓差上升更緩慢。
另外無殘液燭式過濾器使用時還有一些優(yōu)點,根據(jù)系統(tǒng)配置可以對包裝實現(xiàn)直接供酒模式,這樣可以大大降低洗罐費用,降低水耗。根據(jù)我公司的實踐,包裝兩個線連續(xù)灌裝同一品種的酒液可以連續(xù)直接供酒,只需要1個清酒罐作緩沖罐即可,清酒罐連續(xù)使用4天,酒體質量穩(wěn)定,微生物較好,可降低洗消費用1.2元/kl、水0.2噸/kl和電0.4KWh/kl;送酒過程不需補壓減少了對CO2或N2使用,進一步降低了動力電耗。